沧州炼化有针对性地实施五大系统计量设备整改,提高计量设备配备率,实现计量管理与经济效益双收益。
沧州炼化通过对全厂计量状况全面普查,分析蒸汽、燃料气、水、进出厂等计量系统存在的问题,制定出相应的整改方案,在总部的大力支持下,利用大修进行改造对全厂计量系统实施了设备整改。项目实施后,计量设备完好水平得到大幅改善,设备配备率由整改前的82%提高到94.8%,贸易交接的物料和能源设备配备率则达到了100%
运行一年来的实际表明,沧州炼化计量设备系统整改给企业带来了经济效益。蒸汽计量的改造,保证了车间节能降耗的效果,每年可减少伴热蒸汽消耗2658吨,节约电能40万千瓦时以上,节约费用约46万元。水计量整改克服了靠人工推量核算数据难以平衡的弊端,使得新水计量损耗率由8.2%降低到5.8%,并为数据优化提供数据支持:新循环水计量系统投用后,沧州炼化通过重新对计量数据进行分析,调整循环水用量,每年可节约费用达130万元/年。