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蹲守“流量表”

发布时间:2013-05-20 作者: 来源:翟慧芳 浏览:960


“上面什么情况?即时流量蹭蹭地往上走呢!马上就突破4800m3/h了!”五号烧结机下,技术员赵红文边盯着电子计量表,边打电话询问情况。

赵红文是长钢烧结厂四车间技术员。此时,焦炉煤气流量表即时流量超过了厂规定的标准4300m3/h。

四月底,车间在汇总焦炉煤气消耗时发现,焦炉煤气消耗值偏高,如果控制不得当,极有可能超过月规定的消耗值6.16 m3/t。

控制焦炉煤气消耗,重点在于 “抓根本”,一点一滴从即时流量控制抓起。每小时流量控制有效,就意味着日消耗、周消耗、月消耗不超标。

集细流,方能汇江河。四车间副主任王文刚带领车间技术员眼睛向内,从操作上开始查找消耗升高的原因。不放过每一个工艺参数,不放过任何一个引起焦炉煤气即时流理升高的蛛丝马迹。

王文刚开始在生产线上布局蹲守。他去四号烧结主机、吕彦斌去五号烧结主机负责监督主机工艺参数的控制、赵红文负责蹲守在流量表前,观察流量表瞬间的升高。电话成为他们的联系工具,瞬间升高的同时,赵红文联系王文刚或吕彦斌,他们就能立即发现是哪个环节导致焦炉煤气消耗升高,找出影响升高的“罪魁祸首”。

一接到赵红文的电话,王文刚就立即在主机平台上查找引起变化的原因。目测混合料水分,感觉有些偏湿,于是立即对混合料水分进行测定,结果超出标准0.2%,导致焦炉煤气消耗瞬间升高。他们立刻与上道工序联系,原因是配料石灰仓膨仓,下料不稳,导致混合料水分超标。

一个星期下来,他们找到了三个方面的原因,并在车间每天的通报会上对操作标准进行通报。要求各工段及时根据料种变化调整料层厚度,让料层厚度与煤气消耗达到最佳匹配状态。混合料水分要求按照关键质量工序控制点要求,各工序间勤联系,将波动控制在最小范围,并根据波动,在主机上将各参数及时进行调整。

如此一点点,一条条控制,半个月后,焦炉煤气消耗流量表平均值4100 m3/h,赵红文不用在流量控制表前蹲守了!

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